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炼铁领域的环境变化与高炉节能操作技术节能

来源:山东源达旺钢材有限公司 发布时间: 2015-4-27 9:50:53 【返回上一步】
本页关键词:炼铁领域的环境变化与高炉节能操作技术节能

  2002年以来,世界Q345NH耐候板粗钢产量不断增加。这导致铁矿石的世界性供需环境也发生了剧烈的变化。矿山公司合并并处于垄断地位、优质赤铁矿的枯竭、高结晶水矿石的增加等,使得矿石资源供应面临着严竣考验。即使是煤炭资源,优质煤炭供给非常紧缺。在这种原料供给恶化的环境下,高品位矿石和高粘结性煤的价格上升到前所未有的高度。
  另一方面,针对环境问题,随着《京都议定书》的生效,日本铁钢联盟设定了自主行动计划:由钢铁厂排出的CO2比1990年减少10.5%。由于钢铁企业的能源消耗约70%在炼铁工序,因此该工序的CO2消减是亟待解决的课题。
 高炉操作技术的进步
1 高炉大量喷煤
  高炉喷煤是为应对焦炭不足,达到降低原燃料成本为目的的。1981年新日铁大分厂的1号高炉开始喷吹煤粉。1998年日本国内高炉平均喷吹量达到135kg/t。2000年以后,矿石、煤炭品位不断下降,喷吹量基本维持在120kg/t~135kg/t。拥有大型喷吹设备的高炉尝试喷煤超过200kg/t。由于大量喷煤,导致中心煤气流减弱、顶温和压差升高、软熔带透气性恶化、未燃煤粉及焦粉增加以及炉缸堆积等问题。
  为了避免这些问题的出现,Q345NH耐候板钢厂采用了中心加焦,实施煤气流分布和煤粉燃烧性能控制,改善矿石高温还原性能、形状等。JFE福山厂改进煤粉燃烧性能控制技术,其最大的特征是在风口内交叉设置2根煤枪,使煤粉与空气充分混合,由此大幅度提高煤粉的燃烧率,1998年煤比达到了265.5kg/t。神钢1号高炉、JFE福山3号高炉、上海宝山1号高炉、浦项3号高炉都能实施PCR>200kg/t的操作。尤其在上海宝山1号高炉、浦项3号高炉,实现了到目前为止,认为是极限的氧过剩系数0.6,O/C为6.0的操作。尽管各高炉产量、燃料比水平不同,但大量喷煤的同时,都采用了反应后强度高的(高DI)焦炭及高温还原性良好、低SiO2、低Al2O3的烧结矿。
2 高炉内喷吹废塑料
  高炉是减排CO2、保护环境、资源循环再利用的一个工序,JFE京浜厂于1996年10月开始向高炉内喷吹废塑料。对高炉喷吹废塑料时,风口前燃烧情况、炉顶碳化氢系气体及焦油排出、造渣制度的变化、高炉下部透气性指数等作了详细的调查研究。此时,喷废塑料量与喷煤量分别是59.0kg/t和78.4kg/t。由于废塑料粒度比煤粉大,回旋区内氧气浓度低时,燃烧速度慢。但像煤粉那样,通过回旋区,与焦炭一起旋转的同时燃烧,最终提高了燃烧效率。另外,两者在碳化氢系气体排出方面也相差不大。目前,日本国内有JFE京浜2号高炉、福山3号高炉、4号高炉(3座合计能力为12.7万t/a)、神钢加古川3号高炉(能力1.0万t/a)实施了喷吹废塑料。
3 矿石、焦炭混合装入技术
  低燃料比操作时,维持料柱透气性和降低软熔带的压损非常重要。JFE千叶6号高炉上采用的方法是:通过焦炭、矿石同时布料,开发了多量混合装入技术。关于装入方法,需要对各种影响焦炭偏析因素进行定量分析。这项技术已在JFE千叶6号高炉上实际应用,实现了低熟料比下的高产量、低燃料比操作。
4 高反应性焦炭的开发及在高炉内的应用
  为了降低高炉燃料比,提高焦炭的反应性,在800℃~1000℃区域的还原反应成为决定碳素溶解损失反应速度的关键。通常,提高焦炭反应性(CRI),会导致反应后强度(CSR)降低。因此,在维持强度基础上,提高反应性能是最大课题。针对这一课题,开发了有效利用劣质煤炭及煤中CaO成分制造高强度、高反应性焦炭的方法。这项技术的特征是通过干燥焦炭,促进煤颗粒间的紧密结合,以提高焦炭强度。同时,通过劣质煤炭的配比量来控制强度上升,通过CaO配比来提高反应性。将Ca作为煤气化反应的催化剂,使其发生作用。这时,冷态强度(DI15015)基本维持在85~86。即使CaO添加量少,催化效果也非常明显,大幅度地提高反应性。使用这种焦炭的室兰2号高炉,燃料比降低了10kg/t。
5 延长高炉寿命
  随着高炉稳定操作及其炉体管理技术的进步,在确保一定出铁比的同时,寿命超过15年的高炉不断增加。为实现高炉长寿化,需要高炉炉型的合适化、优良的管理技术、延长炉体寿命的修补技术以及改善耐火材料质量。尤其从1990年以来,认识到提高高炉冷却壁耐腐蚀性是最重要的课题后,改善了碳砖材质,并强化了冷却效果。通过提高碳砖热传导率、气孔细微化来防止铁水浸透。在强化冷却方面,采用了冷冻机降低水温以及使用铜冷却壁。
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